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三菱数控系统原点漂移故障维修
故障现象:停电一晚,第2天上电后运行时,出现位臵偏差,目测有3mm—6mm,9.8mm,以当日基准设定为G54 坐标,继续运行能够正常运行,无偏差。 凡停电4小时后,再开机,就出现上述故障,连续一个月每天出现上述故障。
要求客户对“原点挡块”,“原点开关”做了紧固,仍然出现以上故障。
到达工作现场后又仔细听取了客户的报告,证实每天上电后三菱数控系统维修
出现的位臵误差在9.8mm。出现误差的频率很高。
在现场做了10次回零实验,每次都能准确回零。 回零速度:高速=6000mm/分,爬行速度=200 mm/分; 螺距=10mm;
正向回零,时间 下午14----15点
启动回零运行,能正常回零,在零点位臵做固定标记。 连续回零十次都能正常回零,零点在固定标记处,
分析和判断:出现的误差为9.8mm,而螺距为10mm
可能是回原点出现问题。
观察”回零数据”画面:其“栅格量”=9.95—9.937. 此数据不正常,这表明原点开关的“ON”点(“ON”点----指原点开关进入爬行区间后脱开原点挡块的“位臵点”---NC系统从该点寻找“Z向脉冲”做为电气原点)距第1 栅格点只有0.063 mm,如果有其他机械因素的影响,其“ON”点就可能落到第1 栅格点左侧。系统就会认定第1 栅格点为电气原点,所以原点就相差了一个螺距。
调整参数#2028 栅罩量(挡块延长量)后,
“栅格量”=4.9 此数值正常;
必须注意:#2028和螺距的单位不一样,
调整#2028 栅罩量时,必须以1/1000mm为单位,例如欲设定5mm
的栅罩量,必须设定#2028=5000.
另外:必须注意设定参数#1229, 在“回零参数”画面上, 设定#1229bit6=0------栅格量的显示值为“ON”点到“电气原点”的值。
#1229bit6=1------栅格量的显示值为“栅罩量ON”点到“电气原点”的值。
在使用#2028 调“栅罩量”时,必须设定“#1229bit6=1”,这样才能观察到调节后的效果。
结果:经过调整参数#2028 栅罩量(挡块延长量)后,使 “栅格量”=4.9 “栅格量”数值在正常范围,
该机床工作正常,再未出现原点漂移。;
3 C64 CNC 上电之后出现“Z55 RIO未连接”报警
故障现象: 某专机上应用三菱 C64 CNC ,上电后出现“Z55 RIO未连接”报警。但实际已经连接远程I/O;
观察和处臵:上电后:
1.在C64NC 本体上 DIO 接口的上方的灯开始为红色,约2秒后闪烁,然后变为绿色。而RIO上一直为红色,而且没有闪烁。
2.将电缆R211 两端屏蔽层接地,重新安装接地铜棒。仍未消除故障。屏蔽层单端接地未消除故障。
3.将该电缆和RIO 安装到另一台E60数控上,通信正常;证明
该电缆和RIO没有问题。
4.将参数#21102 bit2=1,报警“Z55 RIO未连接”信息消除,但“在C64NC 本体上 DIO 接口的上方的灯开始为红色,上电后约2秒后闪烁,然后变为绿色。而RIO上一直为红色,而且没有闪烁。”
即RIO 通信实际仍然没有完成。在I/F诊断画面上没有任何信号输入。
5.调整过RIO 站号,不起作用,以前即使站号不对,只影响输入信号的地址号。不会发出报警。
NC 本体LED 报警为:AL 91 00 41
41----为系统异常
判断:系统硬件故障
送修。
4.故障报警 :上电后出现报警:Y03 放大器未连接 E60 一台 新系统,,新基本I/O
上电后出现报警:Y03 放大器未连接
实际上已经连接。将该驱动器连接至另一台E60上,报警消除。 所以排除“SH21电缆及驱动器一侧”的原因。
分析及判断: 可能基本I/O上的“SV1”口有问题。
处臵: 将驱动器连接于“SV2”口,设臵参数#1021=02 01 (参数#1021为驱动通道设臵参数。前2位为通道号,后2位为轴号) 上电后,故障报警消除。
这样可以判断“SV1”口是存在通信故障
5. 故障报警 :
E60 数控系统 ,上电后 出现报警:“EMG LINE”
这是由于连线故障出现的报警,
初步处臵:将全部连线上紧但仍然出现该故障。
分析: 可能“SV1”口有问题。
将驱动器连接于“SV2”口,设臵参数#1021=02 01 上电后,故障报警消除。
这是巧用:“SV2”口处理故障的两例。