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三菱数控系统的调试及故障排除
  • 发布时间:Update:2016-01-29 13:01:37
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三菱数控系统的调试及故障排除

故障现象1:主轴正反转控制对固定循环的影响。

  加工中心机床,发现走固定循环一固定攻丝G84指令时,不能正常进行,即只有正转,没有停止和反转,而且一直停止在G84这个指令的单节上,走不出来。

  攻丝循环G84在这个循环中可以看到:主轴原来正转,到孔底后、暂停、反转、退出。

  经过多次观察,该程序总是停止在反转指令单节,无法走下一单节。那么应该跟PLC程序中 M4(主轴反转)的完成条件有关,调看其PLC程序,主轴正转和主轴反转信号,只能用M5切断,而不用M4/M3切断。所以即使加工程序中出现M4指 令,由于互锁,也无法反转而一直处于正转状态,所以一直停止在该单节上。而在固定循环程序中直接出现M4、M3指令,中间未用M5切断。于是在PLC程序 中用M4切断主轴正转,用M3切断主轴反转。经过这样处理,可以正确走G84固定循环了。

故障现象2:传输程序时z轴溜车。

  在改造三菱数控系统设备时,加工中心z轴上带有刀库,自重较大且带抱闸。在调试阶段时,向CNC传输PLC程序时,CNC处于急停状态,这时z轴下滑,几乎损伤刀具。

  钻削中心的z轴无配重装置,完全靠伺服电机抱闸锁定,在调试初期传送PLC程序 时,z轴下滑,表明这时抱闸已经打开。通过分析PLC程序,发现原程序对伺服电动机抱闸的控制不完善。如果在抱闸打开时传送PLC程序,由于传送PLC程 序时,CNC系统又处于“急停”状态,伺服系统未处于工作状态,不具有锁定功能,而抱闸义打开,故z轴由于自重而下滑,容易造成事故。

  那么抱闸由什么信号控制最安全又能满足工作要求呢?经过分析,采用NC系统本身发出的“伺服轴准备完毕信号”控制伺服电动机抱闸最为合理。在传送PLC程序时,系统已经进入急停状态,“伺服轴准备完毕信号”已经断开,这样抱闸信号也断开,抱闸工作锁定z轴不能下滑。

故障现象3:在把车床的x轴设定为为直径轴,用参数#2013、#2014设定软极限。点动运行X轴,当屏幕显示的X轴数值超过软极限值时,x轴仍然可以运行,似乎软极限失效了。

  同一台机床,其中一轴的软极限有效,而另一轴似乎无效。而区别是车床的一个轴设定为直径轴。原来直径轴在显示屏上显示的值是直径值,而实际移动的值只是显示值的一半,所以当屏幕上显示x轴行程已经超过极限时,实际行程并没有超过极限,因此x轴可以运行。

  为保证安全,应该先设定X轴#1019=0,然后用手轮运行x轴到全行程,观察其屏幕数 值,选定合理的正负极限值并设定到#2013、#2014,然后设定x轴的参数#1019=l。不能先设定x轴的参数#1019=1后,再以屏幕显示值设 定软极限值。如果以这样的顺序设置软极限,软极限比安全行程的大一倍,当然起不到保护作用。

故障现象4:在进行机械精度补偿螺距时总是报告无效。

  在三菱CNC系统中与机械精度补偿有关的参数是#4000以后的一组参数。容易引起误解的是#4007,该参数是确定每一测量点之间的长度,其设定单位是0.0001mm。

  一般做精度补偿时,测量间隔为50 mm,有的客户就往往设定#4007=50,这样即使用激光干涉仪测量了各点的误差,但补偿的位置不对,仍然看起来无效,实际是补偿位置不对。设 定#4007=50 000,这时的测量点间隔=50mm,用激光干涉仪测量了各点的误差,就可以进行正确的补偿了。

  三菱CNC的补偿功能强大,经过补偿后,系统精度可达到0.0001 mm。

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